中新網(wǎng)四川新聞9月12日電 題:一場泡沫里的革命:三代西油人的自主創(chuàng)新之路
作者 楊亞宇 羅訴舟 李佳
9月12日,中國石油西南油氣田公司對196口頁巖氣井及54口常規(guī)氣井實施泡沫排水采氣技術(shù)措施,今年累計維護氣井產(chǎn)量近7億方,穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)效果顯著。
泡沫排水采氣技術(shù)是一種有水氣藏開發(fā)經(jīng)濟高效的開發(fā)技術(shù),通過向氣井注入起泡劑,將井底積液轉(zhuǎn)化為低密度泡沫,借助氣流攜帶至地面,從而消除積液、恢復(fù)氣井產(chǎn)能。
西南油氣田是國內(nèi)泡沫排水采氣技術(shù)的發(fā)源地。對于有水氣藏穩(wěn)產(chǎn),泡沫排水采氣是其中關(guān)鍵技術(shù)之一,西南油氣田整體技術(shù)水平達到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進,該技術(shù)也成為中國石油“老氣田硬穩(wěn)產(chǎn)”的核心引擎。
然而,泡沫排水采氣技術(shù)的發(fā)展歷程,并非一開始就一帆風(fēng)順。上世紀七十年代末,四川盆地多數(shù)有水氣田進入開發(fā)中后期,隨著地層壓力衰減,井筒積液嚴重,氣井產(chǎn)能顯著下降。如何經(jīng)濟有效地排出地層水提升氣井產(chǎn)量成為當時采氣工藝技術(shù)科技攻關(guān)的緊迫課題。
技術(shù)破冰
從紅村燈火到CT5-2誕生
1979年深冬,四川威遠紅村。在當時四川石油管理局統(tǒng)籌下,天然氣研究所(西南油氣田天然氣研究院前身)與兄弟單位的科研人員在簡陋磚房內(nèi)圍聚在搪瓷反應(yīng)釜旁,熬制著來自山林的無患子果實,淡黃色的液體裹挾著氣泡在釜里翻涌……
這是四川盆地、也是中國氣田開采史上泡沫排水采氣技術(shù)的首次集體攻關(guān)。面臨川渝氣田三十余口“水淹井”瀕臨廢棄急需“救治”的緊迫需求,科研人員夜以繼日開展攻關(guān),成功研制出我國泡沫排水采氣技術(shù)工藝第一代起泡劑——無患子提取液。
1980年3月,當首批無患子提取液注入威基井后,氣井井口壓力72小時內(nèi)持續(xù)回升,日排水量從3立方米激增至23立方米。這一刻,中國泡沫排水采氣技術(shù)探索初現(xiàn)曙光,這是集體智慧的結(jié)晶。盡管這劑“土方”受限于天然原料種類和工藝水平,起泡性能和穩(wěn)泡性能不夠理想,但這次探索卻為后續(xù)技術(shù)突圍埋下希望的火種,為撕開技術(shù)封鎖奠定了基礎(chǔ)。
進入上世紀八十年代,含硫氣田開發(fā)對泡沫排水采氣技術(shù)提出嚴苛挑戰(zhàn),真正的考驗在川南礦區(qū)降臨。面對付1井硫化氫濃度高達32克/立方米、高礦化度地層水等復(fù)雜井況,國外進口藥劑“水土不服”,徹底失靈。
在硫化氫“毒”與高礦化度“鹽”雙重挑戰(zhàn)下,油化技術(shù)團隊臨危受命,彭年穗、何媛玲等第一代“西油泡排人”,靠著簡易防毒面具防護,連續(xù)三個月晝夜輪替,歷經(jīng)上百次配方試驗,于1985年成功研發(fā)具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的硫酸鹽類表面活性劑CT5-2,并配套開發(fā)CT2-11緩蝕劑。
現(xiàn)場應(yīng)用一舉成功,這組數(shù)據(jù)令人振奮:含硫環(huán)境中泡沫高度穩(wěn)定大于280毫米,緩蝕率大于90%,腐蝕速率僅0.03毫米/年。在川南納10井等試驗中,CT5-2展現(xiàn)出卓越的排液效率和地層友好性,五口“瀕死”氣井重獲新生,一舉掃除了含硫有水氣田開發(fā)障礙,標志著我國泡沫排水采氣技術(shù)實現(xiàn)從引進跟隨到自主創(chuàng)新的根本轉(zhuǎn)折。
自主攻堅
從功勛井重生到全國推廣
1990年,自流井氣田功勛氣井-自2井被80立方米地層水淹沒,油壓降至0.2兆帕,日均產(chǎn)氣不足800方,瀕臨報廢。天研油化團隊攜CT5-2緊急馳援,基于對藥劑特性的精準把握,首創(chuàng)“小劑量連續(xù)加注”工藝,每日向2000多米的井筒內(nèi)精準注入27公斤藥劑。
難熬的九天過去,井口死寂.....第十天,奇跡出現(xiàn)了,油壓表指針從0.2兆帕快速回升,最終定格至4.8兆帕,“井活了!”至此,這場技術(shù)奇跡開啟了自2井持續(xù)60年的穩(wěn)產(chǎn)傳奇,創(chuàng)下了四川油氣田單井“累計產(chǎn)氣量最多、泡沫排水采氣工藝應(yīng)用時間最長、經(jīng)濟與社會效益最好”的三個之最。其成功經(jīng)驗推動了排水采氣工藝在四川盆地的廣泛應(yīng)用,為復(fù)雜氣井開發(fā)提供了技術(shù)范例。
自2井的多次遇險獲救,展現(xiàn)了精細管理和技術(shù)創(chuàng)新的重要性,一次次的“絕處逢生”,更為后續(xù)氣井的安全生產(chǎn)和高效開發(fā)提供了寶貴經(jīng)驗,提升了整個天然氣行業(yè)的技術(shù)水平和管理能力。
一段時期內(nèi),自2井日產(chǎn)氣穩(wěn)定在7~8萬方,至其步入生產(chǎn)后期,累產(chǎn)天然氣超50億立方米,可滿足超過1500萬個家庭、4500萬人一年的用氣。
自2井的成功像一塊巨石投入平靜湖面,全國有水氣田泡沫排水需求激增。而傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝短板日益凸顯,CT5-2藥劑成本高,受制于原料和生產(chǎn)工藝的缺陷,規(guī);a(chǎn)步履艱難。困局之下,工藝革新的接力棒交到唐永帆、范波等第二代“西油泡排人”手里。他們扎根威遠化工廠開展工藝攻關(guān),不顧刺鼻的硫磺味,一遍又一遍,記錄下300余組中試數(shù)據(jù)。
1994年春,一場靜默的工藝革命悄然完成——固體藥劑磺化新工藝成功投產(chǎn)。這項革新使噸成本直降3000元,日產(chǎn)能提升30%,徹底解決規(guī);a(chǎn)瓶頸難題。1996年,范波等人在前輩的基礎(chǔ)上,主導(dǎo)開發(fā)了多效起泡劑—CT5-7,該劑突破了國外常規(guī)起泡劑的局限,繼CT5-2后獲得了更大的技術(shù)飛躍。
至1999年,自主研發(fā)的泡沫排水藥劑覆蓋至西南油氣田、長慶油田、中原油田等油氣田千余口氣井,累計服務(wù)3000余井次。在川渝含硫氣田中,單井增產(chǎn)率達40%,國產(chǎn)化率100%,成本僅為進口藥劑的五分之一,成為“降本增效”的典范,獲得多項四川石油管理局科學(xué)技術(shù)進步獎,深化研究、配套藥劑也獲得四川省科學(xué)進步獎。
從原始創(chuàng)新到工藝革新,西南油氣田通過一次次具體突破支撐起CT5-2到CT5-7的技術(shù)迭代,更完成了從實驗室到產(chǎn)業(yè)化的壯麗征程,鑄就了中國泡沫排水采氣技術(shù)不可撼動的基石地位。
時代跨越
從頁巖氣破壁到標準引領(lǐng)
歷史的車輪駛?cè)腠搸r氣時代,新的“卡脖子”困境橫亙眼前。因頁巖氣開發(fā)生產(chǎn)特征與常規(guī)氣存在較大不同,頁巖氣開發(fā)初期,長寧H3-1井作為國內(nèi)首口泡沫排水試驗井,面臨“出水規(guī)律不同、攜液效率不同、產(chǎn)氣規(guī)律不同、生產(chǎn)工藝不同以及管理要求不同”諸多困境,生產(chǎn)再次陷入僵局。面對重大技術(shù)壁壘,西南油氣田天研院油化技術(shù)團隊再次發(fā)起沖鋒。
2016年,蔣澤銀等第三代“西油泡排人”站在了技術(shù)攻堅的最前沿。這次不僅僅是對藥劑性能突破的要求,更需要解決的是現(xiàn)場系統(tǒng)性難題,復(fù)雜井況、加注工藝、加注設(shè)備和現(xiàn)場管理的難題像一張“網(wǎng)”企圖牽絆住技術(shù)專家前行的腳步。
實驗室燈火長明,團隊深挖藥劑分子構(gòu)效關(guān)系,找到高溫高鹽環(huán)境下失活的原因。歷經(jīng)百余次配方優(yōu)化,團隊創(chuàng)新引入兩性離子“分子錨”結(jié)構(gòu),成功研發(fā)出CT5-7C特種起泡劑,在150攝氏度、70克/升礦化度鹽水中仍能保持穩(wěn)定泡沫結(jié)構(gòu),徹底攻克難題。
經(jīng)過不斷探索和現(xiàn)場的充分實踐,充足的數(shù)據(jù)使蔣澤銀團隊創(chuàng)新研發(fā)了泡沫排水自動加注等系列裝置,而后隨著李佳博士的加入,泡沫排水采氣技術(shù)不斷向智能化深入,他構(gòu)建起系列模型,解決了藥劑如何加、何時加等問題,最終使泡沫排水藥劑自動精準加注進各井井筒,也建立起頁巖氣井泡沫排水采氣管控系統(tǒng)。
依托這一自主技術(shù),在長寧H3-1井打出漂亮“翻身仗”:藥劑首日應(yīng)用,該井日產(chǎn)氣量從1.0萬方躍升至1.28萬方,增幅近30%,穩(wěn)定生產(chǎn)周期從45天延長至180天,單井年藥劑費用節(jié)約成本68萬元。這場從分子結(jié)構(gòu)設(shè)計到工業(yè)應(yīng)用的100%自主突圍,標志著頁巖氣泡沫排水技術(shù)實現(xiàn)歷史性自主自立,這是國人技術(shù)自信的充分彰顯。
更振奮的是,以此為起點,該技術(shù)推廣至整個川南頁巖氣田,成為支撐川南頁巖氣年產(chǎn)能突破120億方的核心支柱。
技術(shù)突破需要標準護航。西南油氣田以四十年技術(shù)積淀為基石,構(gòu)建起完整的標準化演進鏈條。1995年,凝聚天研院十年智慧與現(xiàn)場驗證的行業(yè)標準《排水采氣用起泡劑CT5-2》(SY/T5761-1995)頒布,首次系統(tǒng)規(guī)范起泡、穩(wěn)泡和攜液性能等8項技術(shù)指標,支撐國產(chǎn)藥劑覆蓋全國3000口氣井。
進入頁巖氣時代,標準化建設(shè)踏上更高征程:2020年,形成中國石油集團企業(yè)標準,為長寧區(qū)塊66口井規(guī);瘧(yīng)用提供技術(shù)準則,支撐當年增產(chǎn)天然氣2.82億立方米;2023年,聯(lián)合中石油、中石化等10家單位制定的《頁巖氣排采工藝技術(shù)規(guī)范第3部分:泡沫排水》由國家能源局發(fā)布,首次系統(tǒng)規(guī)范平臺井組整體工藝設(shè)計、裝置配套及加注流程,填補全球頁巖氣泡沫排水專項標準空白;2025年,開展《泡沫排水采氣用起泡劑評價方法》修訂工作,進一步提升標準的實用性。
從首個行業(yè)標準到各大油氣田推廣應(yīng)用的全球引領(lǐng),西南油氣田以“技術(shù)突破驅(qū)動標準升級,標準體系反哺技術(shù)推廣”的雙螺旋模式,詮釋了自主創(chuàng)新的中國范式。
四十載薪火相傳,鑄就國之重器。從威遠紅村的技術(shù)自救,到標準引領(lǐng)在平臺井組的落地生花,三代西油天研人從工藝淬煉的堅守,到精準施治的執(zhí)著,再到頁巖氣站場不服輸?shù)耐粐⑵鹨蛔肮钥穗y、精益求精”的精神寶庫,以持續(xù)創(chuàng)新打破能源困局。
當深層氣藏被智慧與科技的力量層層“喚醒”,沉睡億萬年的氣龍在地下轟然涌動,監(jiān)控屏亮起實時產(chǎn)量曲線。這些跳動的數(shù)據(jù),正是紅村燈火在新時代的璀璨延續(xù),延續(xù)的背后是不懼挑戰(zhàn)、勇于追夢、壯志滿懷的生動實踐。終于,這場由西南油氣田天研院開始、三代西油天研人接續(xù)奮斗的“泡沫里的革命”,終將翻涌的泡沫化作了保障國家能源安全的澎湃力量。(完)
